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一台雅佳GX266D开盘机的检修

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发表于 2014-12-18 01:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一台雅佳GX266D开盘机,送来时主要的毛病是主导轴不转,不能走带录放音,但是快速走带没问题,下面是维修打理过程中的简要记录,和大家共享
  W9 U) t. |1 d& g$ R0 H% E: J+ I 1111.jpg
0 O( y( Y% v) \+ e/ U# \% W6 b( M1 |
+ v6 i: E- N, m* X. T" Y 2222.jpg % M7 L8 A# d! J2 i6 M' e
/ S* x6 E! q" P' A9 \9 f' b4 C& C
4 W& R4 E' o  d% D7 B: c# T

, x8 `% w, v5 S& j7 S( `; A 4444.jpg
: g6 K; ]- ?! ~0 o- \: G' \/ i4 L9 q; |6 d  {/ |6 X
发表于 2014-12-18 06:55:03 | 显示全部楼层
坐等学习,期待下文
发表于 2014-12-18 12:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-18 14:11:49 | 显示全部楼层
搬来马扎!
发表于 2014-12-18 16:10:05 | 显示全部楼层
坐等学习
发表于 2014-12-18 16:41:37 | 显示全部楼层
我等,,,,,
 楼主| 发表于 2014-12-19 02:23:23 | 显示全部楼层
现在发现原来的维修者在查找主导轴不转的原因时曾经取下主导轴电机的四根连线,再接回去的时候接错了,先先恢复正确的接线再找原来主导轴不转的原因,睡觉了...
发表于 2014-12-24 21:25:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-27 07:59:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 红灯记 于 2014-12-27 08:13 编辑 6 j1 c( s. _9 a' g# ]' e5 R
* e' G) D9 q$ e% }% w
下图是该机的主导轴电机的驱动原理图,图纸资料来自于www.okxia.cn
2 U8 E. }! Y- c4 {  s4 F 捕获.PNG + m( V6 s+ b; M7 a$ r
和多数开盘机一样,该机采用交流电容启动电机作为主导马达。由电源变压器提供的交流电压的一端直接加在主导轴驱动整流块D6的交流输入一点,另一路通过主导马达电机的并联的两组工作线圈(一组串接启动移相电容)后回到D6交流输入的另一点。主导轴功率管TR901当做桥堆D6的整流输出负载,它的B-E结并接在D6的整流输出上,在TR901的基极信号的控制下改变其集电极和发射极的导通电阻从而达到控制流过主导轴电机工作绕组的电流而达到控制速度的目的。1 l+ |! \6 U) J( V+ _
 楼主| 发表于 2014-12-27 08:30:09 | 显示全部楼层
捕获.PNG
, H+ ~0 A3 g/ Q" J5 }6 b3 Z通常情况下,检查交流电机转不转,首先看看启动电容是否完好,实测启动电容容量正常,开机时主导轴电机用手拨动正反向旋转自如,没有感觉到有磁阻力和电源工频共振感,判断为主导轴电机几乎没有交流电电流。
  ^4 O( F, F/ K& D4 Z5 k测桥堆D6的交流输入端有约交流80V的输入,直流输出端大约有91V的直流输出,基本判定D6尚可。0 T% q+ N7 c5 b, l3 d5 [  ~# L- N
测试TR901功率管,Uc=91V  Ub=9.6V  Ue=0V,先不去理会Ub是否正常,但就此时的状态而言,TR901已经严重的过饱和导通了,主导马达应该飞转并且TR901由于严重的过饱和而发烫,实际上电机未转,TR901也冷若冰霜,故此判断TR901的集电极和发射极内部开路
 楼主| 发表于 2014-12-27 08:37:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 红灯记 于 2014-12-27 08:39 编辑
* l5 {  d& t: J: d
3 a& ^1 i% X. J+ ~3 {5 H* s 捕获.PNG
4 r2 @3 h8 L% m7 m1 Z  [  L* |- X8 V. [
断开上图中的三个红色X点,测得TR901的基极电压,也就是TR14的发射极输出电压为2.6V,证实TR14的集电极和发射极漏电了
 楼主| 发表于 2014-12-27 09:00:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 红灯记 于 2014-12-27 09:02 编辑
7 I, p6 s1 Y# \. B; o% N  p: C' a4 o0 a* o) Z7 t0 @9 Y
捕获.PNG
7 f, B; h# T9 \1 i% E- O) e接下来检查主导轴控制电路! ?6 h( s! f: O( f4 m% c4 v
主导轴控制电路  TR9、TR10组成速度反馈信号整形电路,把速度检测磁头送来的正弦波信号整形变成脉冲信号,送入由TR11、TR12、TR13组成的速度控电路,最后又TR14射随输出给功率管TR901
) e, \& M. E5 z6 U7 j下面是原理图上的标称值和实际测量值的比较) ]0 b! U# Y+ N- M' R
" [. s; }& z8 ^9 ~5 d/ K( S; L
TR9             Ub                                   Uc                               Ue
; ?, D' W( H7 }* \图纸       0.1V                                 2.5V                            0.6V& V, k5 @$ s$ x2 Y& g/ n% S
实测       1.34V                               2.39V                          0.69V
3 g9 |/ Q3 p! @- a& A" v" G6 j; u0 a. g% z+ @3 j' l
TR10            Ub                                   Uc                               Ue
5 W' l1 n7 O+ x2 {& o图纸       2.5V                                 11.0V                          2.7V
; U3 F. p" p+ V0 T$ M6 K) ]6 _; M实测       2.38V                               14.52V                        1.75V
1 {! [6 @% S) V9 F. z: k) ?7 v6 \. w

+ x* P7 i1 B4 m" s& c# s) P! NTR11             Ub                                   Uc                               Ue
, h$ x; X% [7 r5 K+ z7 ?6 c" {图纸        0.7V                                 0.3V                          0.1V7 e" u/ K, n/ I! r. Z
实测       0V                                    2V                             0V
6 W! I3 l$ G; j1 F" \# Y- `
9 n; @0 V; h) C' `+ s
4 c! C% O! R5 b3 H
TR12            Ub                                   Uc                               Ue3 o9 S: g# h+ f* A1 c( F3 G
图纸        0.2V                                17.3V                          0V0 X4 c! l9 B5 M' b3 n6 e
实测       0.7V                                0V                               0V
! n& X) a3 _5 X4 D% z) s4 b# ?" Y; @; Q8 Q
4 U8 h  u& c' E3 r6 G& |
TR13             Ub                                   Uc                               Ue
! d0 z9 R, C- ?0 Y: o- F- I4 t图纸         17.3V                              18V                             2.2V
) a' Q* [4 A% W+ q) v5 y" L实测         2.36V                              3.1V                            3.1V
& ~+ @! l& d# P2 m0 Y" N9 H6 W3 N) {) T( |* J/ d
TR14             Ub                                   Uc                               Ue
& Q) E$ Q8 Y4 O( ^3 u4 l+ U, m图纸         1.1V                                24V                             0.6V' {( R$ Z$ s" T' E5 X0 T
实测         1.55V                              24V                             2.6V
$ {* _% D8 N- G2 m+ ?: }+ t/ b1 B
发表于 2014-12-27 09:48:06 | 显示全部楼层
红灯记 发表于 2014-12-27 09:00  }9 t! N4 S+ w4 Z$ G$ C$ V
接下来检查主导轴控制电路7 {. ]' \" O; u9 O  r; p% z
主导轴控制电路  TR9、TR10组成速度反馈信号整形电路,把速度检测磁头送来的 ...

1 c# a: p7 v* r按TR11直流工作状态下实测的电压,TR11 ce间击穿,导致TR12基集电压大于0.7伏,三极管饱和导通.班们前弄斧,见笑了
 楼主| 发表于 2014-12-27 10:12:18 | 显示全部楼层
zjf 发表于 2014-12-27 09:48
  @) Y+ x; p, h' R+ D按TR11直流工作状态下实测的电压,TR11 ce间击穿,导致TR12基集电压大于0.7伏,三极管饱和导通.班们前弄斧, ...

! q' w! h8 A5 ?, K% `
$ h& j3 O1 k3 _, w真的希望大家都来参与互动,共同提高、一起进步
发表于 2015-1-6 09:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-7 07:41:42 | 显示全部楼层
红灯记 发表于 2014-12-19 02:23+ P* }$ D) X! Q7 q1 L, y( K& ?
现在发现原来的维修者在查找主导轴不转的原因时曾经取下主导轴电机的四根连线,再接回去的时候接错了,先先 ...

) [; W9 d2 f8 |9 i! t7 T机器从没动过,出了故障以后就给红灯老师发过去了,怎么会连错了?
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